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多蒙朋友指点,看到印尼民航当局对狮航610的调查报告。没有看全,很多一般性的东西也没有多少营养,主要看了看几张FDR的记录图表。FDR是Flight Data Recorder,飞行数据记录仪,把关键飞机数据记录下来已供事故调查用的,是两个黑盒子中的一个。狮航610的座舱语音记录仪(CVR)一直没找到,所以FDR就是最主要的飞行记录了。! W3 {* G& V0 y4 g0 Y
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这是出事前的FDR
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这是发动机和其他数据/ \# O0 | b; ]) g/ t
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+ c; v9 q% \) N) H; i这是出事前一次飞行的FDR3 s/ a$ L0 s; e0 H- x, g( L* E
可以看到,对于出事飞行:
: I! h% R2 b8 O/ Q( j1、左右空速稳定,所以不应该有空速管冻结问题,否则空速显示应该是时不时尖锐下跌,甚至一路坐底
% \+ U, B0 n# V6 T% i1 R7 d& B2、自动驾驶仪始终没有启用,这是对的,飞行员在没有达到稳定飞行前,本就不该启用自动驾驶仪
. P/ I1 E" p) n8 v3、左操纵杆震动提示(sticker shaker left)除了短暂一段时间,起飞后一直在警告,意味着系统认为有失速危险,但右操纵杆没有这个问题- T; a# o4 \3 i H5 I
4、手动配平(蓝线,这是飞行员的动作)除了一开始少数几次压低,后面都在拼命拉起
4 Y4 u* e: G. H) i4 Z5、自动配平(红线,这是MCAS了)一开始就很活跃,但前段以拉起为主,到后来就是拼命压低了,最终“打败”了飞行员,造成惨剧
! X! Y, Z+ O8 v! Q2 D. o6、平尾(深蓝线)在后半段一直在飞行员和MCAS之间无所适从,上上下下
% n) g6 U3 v8 l6 h1 W9 x1 N7、左右迎角从一开始就有大偏差,起飞后偏差实际上略微缩小,但还是很大,一直稳定,没有太异常的读数。这可能是维修问题,在地面就没有做到左右迎角传感器清零、对准: _7 f/ d) Z& o+ Q
8、左右空速、高度读数都略有差异,说明简单依赖双重冗余不靠谱
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对比前一次飞行:3 c/ o3 B- y4 l1 h: l( m9 [2 e
1、左右迎角读数在地面也有偏差,但小得多,起飞后明显增大
. `4 |" H5 G8 ^) W2、sticker shaker left一直在警示
; c5 m. H# X% K( I$ A3、副驾驶的自动驾驶仪短暂接通,后来取消,正驾驶的自动驾驶仪一直没有接通,所以大体是全程手动飞行/ \0 [7 H0 v- \1 P+ C; b! ]& Y2 a$ K
4、手动配平和MCAS在起飞段也互相斗争了一段,但后来不斗了,与迎角降低直接关联
' ~- o( M: a' B4 S" ?5、迎角极限不知道是固定数值,还是按照空速计算出来的计算值5 F9 E/ l& g7 L u+ D4 f6 t4 D
' C2 t+ G: F& p# `( \. @, e9 x( @推测:$ l6 q& Y% A& I0 @
前一次飞行中,左右迎角失配出现稍晚,手动与MCAS打架正打着,飞机已经接近巡航高度了,改平后左迎角读数正好低于阈值,MCAS不再作怪。万幸。
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. Q1 L0 Q6 Y4 W) B4 B* Q, F: p出事这一次飞行中,左迎角传感器的读数在地面就高,MCAS离地不久就开始作怪,没等到巡航高度改平,已经在拉锯战中“打败”飞行员,机毁人亡。
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评论:( ] n# m3 \: i8 I6 |; s+ R$ t
左迎角传感器这样重要,波音为什么不在起飞前把左右迎角传感器偏差、归零作为permissive,不达标不准起飞呢?这是系统里很容易做到的。工业上大型设备的启动都有permissive(容许启动条件),不通过的话,再按启动按钮也没用。不知道这是否会成为波音补丁的一部分,还是依赖地勤和飞行员的check listing(检查清单)?( P/ r% o4 N$ f7 G$ }" |* ?- P
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