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多蒙朋友指点,看到印尼民航当局对狮航610的调查报告。没有看全,很多一般性的东西也没有多少营养,主要看了看几张FDR的记录图表。FDR是Flight Data Recorder,飞行数据记录仪,把关键飞机数据记录下来已供事故调查用的,是两个黑盒子中的一个。狮航610的座舱语音记录仪(CVR)一直没找到,所以FDR就是最主要的飞行记录了。
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0 t6 W6 h! i" `* D6 d7 d) f+ c7 \这是出事前的FDR1 d3 x& i9 e8 r
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这是发动机和其他数据8 z( ?6 G' K1 F
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8 m; D: r+ A1 j; E- B/ H这是出事前一次飞行的FDR, b2 c' p3 C3 u: h
可以看到,对于出事飞行:
4 E$ D+ H1 C/ |4 }* Z1、左右空速稳定,所以不应该有空速管冻结问题,否则空速显示应该是时不时尖锐下跌,甚至一路坐底5 F0 d1 [; G1 A6 l0 y
2、自动驾驶仪始终没有启用,这是对的,飞行员在没有达到稳定飞行前,本就不该启用自动驾驶仪- @0 l6 _7 s( f# g0 M2 k: w
3、左操纵杆震动提示(sticker shaker left)除了短暂一段时间,起飞后一直在警告,意味着系统认为有失速危险,但右操纵杆没有这个问题5 q6 j; r6 d6 A" \0 a; h, f0 [1 @. |
4、手动配平(蓝线,这是飞行员的动作)除了一开始少数几次压低,后面都在拼命拉起# a! c" b9 Z( w
5、自动配平(红线,这是MCAS了)一开始就很活跃,但前段以拉起为主,到后来就是拼命压低了,最终“打败”了飞行员,造成惨剧
m% i5 G* `7 B4 p2 W6、平尾(深蓝线)在后半段一直在飞行员和MCAS之间无所适从,上上下下# v) p; S" Q \1 T- S
7、左右迎角从一开始就有大偏差,起飞后偏差实际上略微缩小,但还是很大,一直稳定,没有太异常的读数。这可能是维修问题,在地面就没有做到左右迎角传感器清零、对准
) c' V1 `% l5 \- @8、左右空速、高度读数都略有差异,说明简单依赖双重冗余不靠谱
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# u4 a7 p8 e2 V+ `; g2 r5 a对比前一次飞行:) M0 G) }: f4 ]3 v8 j4 ~/ I% U. t) L/ J
1、左右迎角读数在地面也有偏差,但小得多,起飞后明显增大8 e" |3 E; a' t! p! d
2、sticker shaker left一直在警示0 j; u( G, z# L
3、副驾驶的自动驾驶仪短暂接通,后来取消,正驾驶的自动驾驶仪一直没有接通,所以大体是全程手动飞行% G, l- z# R3 R% _2 p* W7 d; b
4、手动配平和MCAS在起飞段也互相斗争了一段,但后来不斗了,与迎角降低直接关联
6 v* e0 L1 s) x1 q2 A9 M5、迎角极限不知道是固定数值,还是按照空速计算出来的计算值3 s8 C3 {. o$ s k5 z
U6 l* A9 A4 R/ [- C% f4 p推测:
5 k% M9 V$ u5 E9 V1 ]; s2 G( ?前一次飞行中,左右迎角失配出现稍晚,手动与MCAS打架正打着,飞机已经接近巡航高度了,改平后左迎角读数正好低于阈值,MCAS不再作怪。万幸。: j& J; s) I' L$ [( Q& [
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出事这一次飞行中,左迎角传感器的读数在地面就高,MCAS离地不久就开始作怪,没等到巡航高度改平,已经在拉锯战中“打败”飞行员,机毁人亡。: _9 n f( T6 g3 m$ r
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评论:
2 a% u+ \/ U( _0 R2 w- Z' G左迎角传感器这样重要,波音为什么不在起飞前把左右迎角传感器偏差、归零作为permissive,不达标不准起飞呢?这是系统里很容易做到的。工业上大型设备的启动都有permissive(容许启动条件),不通过的话,再按启动按钮也没用。不知道这是否会成为波音补丁的一部分,还是依赖地勤和飞行员的check listing(检查清单)?
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