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多蒙朋友指点,看到印尼民航当局对狮航610的调查报告。没有看全,很多一般性的东西也没有多少营养,主要看了看几张FDR的记录图表。FDR是Flight Data Recorder,飞行数据记录仪,把关键飞机数据记录下来已供事故调查用的,是两个黑盒子中的一个。狮航610的座舱语音记录仪(CVR)一直没找到,所以FDR就是最主要的飞行记录了。: c% h/ H$ u; ?$ \) r+ i
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这是出事前的FDR! f2 {1 g' R2 n7 o3 R+ ?
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这是发动机和其他数据* G7 o. Y& X3 E
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这是出事前一次飞行的FDR
" V" a6 r% d" R# A0 `3 N; W- y可以看到,对于出事飞行:
; @2 ]9 L- x6 L2 g. X2 F1、左右空速稳定,所以不应该有空速管冻结问题,否则空速显示应该是时不时尖锐下跌,甚至一路坐底
: {3 [" a @; q" G0 N+ L2、自动驾驶仪始终没有启用,这是对的,飞行员在没有达到稳定飞行前,本就不该启用自动驾驶仪
9 }+ x2 r9 O# I) j7 z5 V2 @3、左操纵杆震动提示(sticker shaker left)除了短暂一段时间,起飞后一直在警告,意味着系统认为有失速危险,但右操纵杆没有这个问题+ a9 h& p. R4 [: }' i2 u
4、手动配平(蓝线,这是飞行员的动作)除了一开始少数几次压低,后面都在拼命拉起3 Z. H8 m1 D2 U" m
5、自动配平(红线,这是MCAS了)一开始就很活跃,但前段以拉起为主,到后来就是拼命压低了,最终“打败”了飞行员,造成惨剧
8 _3 d% u" n9 _) x6、平尾(深蓝线)在后半段一直在飞行员和MCAS之间无所适从,上上下下
$ h4 E# ?9 L' b7、左右迎角从一开始就有大偏差,起飞后偏差实际上略微缩小,但还是很大,一直稳定,没有太异常的读数。这可能是维修问题,在地面就没有做到左右迎角传感器清零、对准* L, `8 t' h- M! T/ g& y
8、左右空速、高度读数都略有差异,说明简单依赖双重冗余不靠谱
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对比前一次飞行:
; Y* `; b9 l# o/ I1、左右迎角读数在地面也有偏差,但小得多,起飞后明显增大4 f7 Q' j1 J" x- n9 K
2、sticker shaker left一直在警示4 Z3 h0 z7 e/ P+ I# |9 V
3、副驾驶的自动驾驶仪短暂接通,后来取消,正驾驶的自动驾驶仪一直没有接通,所以大体是全程手动飞行( o& Q1 T3 b* C/ K
4、手动配平和MCAS在起飞段也互相斗争了一段,但后来不斗了,与迎角降低直接关联; Q1 M3 Q5 H5 n& {( C& s, L
5、迎角极限不知道是固定数值,还是按照空速计算出来的计算值% b/ z9 n- {2 R* n8 c
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推测:' H0 E1 o- q2 d- J& k) C3 ^( P
前一次飞行中,左右迎角失配出现稍晚,手动与MCAS打架正打着,飞机已经接近巡航高度了,改平后左迎角读数正好低于阈值,MCAS不再作怪。万幸。
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出事这一次飞行中,左迎角传感器的读数在地面就高,MCAS离地不久就开始作怪,没等到巡航高度改平,已经在拉锯战中“打败”飞行员,机毁人亡。
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评论:
* {# r$ w U! m* ~' O2 r& n3 H左迎角传感器这样重要,波音为什么不在起飞前把左右迎角传感器偏差、归零作为permissive,不达标不准起飞呢?这是系统里很容易做到的。工业上大型设备的启动都有permissive(容许启动条件),不通过的话,再按启动按钮也没用。不知道这是否会成为波音补丁的一部分,还是依赖地勤和飞行员的check listing(检查清单)?
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