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多蒙朋友指点,看到印尼民航当局对狮航610的调查报告。没有看全,很多一般性的东西也没有多少营养,主要看了看几张FDR的记录图表。FDR是Flight Data Recorder,飞行数据记录仪,把关键飞机数据记录下来已供事故调查用的,是两个黑盒子中的一个。狮航610的座舱语音记录仪(CVR)一直没找到,所以FDR就是最主要的飞行记录了。# w4 Z9 |. k( {/ x1 W+ F& B' J% C; B
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这是出事前的FDR
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这是发动机和其他数据, t8 D7 g/ s$ S8 o; p
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: m6 N& n. Q# e6 E这是出事前一次飞行的FDR) @2 [4 K u2 D: B
可以看到,对于出事飞行:7 G8 ?9 i. y1 n5 Q8 r3 i
1、左右空速稳定,所以不应该有空速管冻结问题,否则空速显示应该是时不时尖锐下跌,甚至一路坐底# o# ^5 b- g, [5 O# o$ N" O
2、自动驾驶仪始终没有启用,这是对的,飞行员在没有达到稳定飞行前,本就不该启用自动驾驶仪: i. H5 V. V- R8 `1 I2 l$ j
3、左操纵杆震动提示(sticker shaker left)除了短暂一段时间,起飞后一直在警告,意味着系统认为有失速危险,但右操纵杆没有这个问题
8 j+ t% z! ~( W# [4 V4、手动配平(蓝线,这是飞行员的动作)除了一开始少数几次压低,后面都在拼命拉起
$ p$ p; `3 ` }6 @8 ~5、自动配平(红线,这是MCAS了)一开始就很活跃,但前段以拉起为主,到后来就是拼命压低了,最终“打败”了飞行员,造成惨剧
: Y/ f+ B2 c- s8 A# r0 C6、平尾(深蓝线)在后半段一直在飞行员和MCAS之间无所适从,上上下下
, S8 M+ m# g- M7、左右迎角从一开始就有大偏差,起飞后偏差实际上略微缩小,但还是很大,一直稳定,没有太异常的读数。这可能是维修问题,在地面就没有做到左右迎角传感器清零、对准8 y5 b+ ~7 N6 D7 V7 w% ]0 d
8、左右空速、高度读数都略有差异,说明简单依赖双重冗余不靠谱
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对比前一次飞行:/ F7 n k6 u+ u/ r, p& W" j
1、左右迎角读数在地面也有偏差,但小得多,起飞后明显增大0 @# I; V! r8 d
2、sticker shaker left一直在警示8 n8 L6 A) |/ O' Z+ t. H
3、副驾驶的自动驾驶仪短暂接通,后来取消,正驾驶的自动驾驶仪一直没有接通,所以大体是全程手动飞行/ L+ ^# U% I: D, v$ d6 |3 B4 m
4、手动配平和MCAS在起飞段也互相斗争了一段,但后来不斗了,与迎角降低直接关联
2 m0 c, q. I1 M+ d0 O+ Q- O4 m5、迎角极限不知道是固定数值,还是按照空速计算出来的计算值; F _/ T5 b, Z, |
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推测:
" G" ?+ D4 M7 t# O( \" ^$ |- o2 v5 X前一次飞行中,左右迎角失配出现稍晚,手动与MCAS打架正打着,飞机已经接近巡航高度了,改平后左迎角读数正好低于阈值,MCAS不再作怪。万幸。
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7 v' E4 v* y) w2 @出事这一次飞行中,左迎角传感器的读数在地面就高,MCAS离地不久就开始作怪,没等到巡航高度改平,已经在拉锯战中“打败”飞行员,机毁人亡。) d4 `0 I4 X4 Z2 j) _: |% r9 {/ a* _
5 }" r$ L6 f+ `: \8 @0 P评论:
. Q. P# ~8 ^1 k0 d% N b左迎角传感器这样重要,波音为什么不在起飞前把左右迎角传感器偏差、归零作为permissive,不达标不准起飞呢?这是系统里很容易做到的。工业上大型设备的启动都有permissive(容许启动条件),不通过的话,再按启动按钮也没用。不知道这是否会成为波音补丁的一部分,还是依赖地勤和飞行员的check listing(检查清单)?& o8 B* R# @. ~6 ~
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