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多蒙朋友指点,看到印尼民航当局对狮航610的调查报告。没有看全,很多一般性的东西也没有多少营养,主要看了看几张FDR的记录图表。FDR是Flight Data Recorder,飞行数据记录仪,把关键飞机数据记录下来已供事故调查用的,是两个黑盒子中的一个。狮航610的座舱语音记录仪(CVR)一直没找到,所以FDR就是最主要的飞行记录了。/ E- t: O1 W' T
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. }( M E8 g% A6 {9 c- N这是出事前的FDR1 ~4 C& Q- s- p7 u
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这是发动机和其他数据& i( ?# W3 y& k
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这是出事前一次飞行的FDR
% C" k0 Q h4 b* b3 v可以看到,对于出事飞行:
' J# U# g: p: b9 E0 n2 K8 }8 v1 R1、左右空速稳定,所以不应该有空速管冻结问题,否则空速显示应该是时不时尖锐下跌,甚至一路坐底" g. R4 y/ s# F q8 Y) R
2、自动驾驶仪始终没有启用,这是对的,飞行员在没有达到稳定飞行前,本就不该启用自动驾驶仪9 w8 |2 Y0 l5 o8 K
3、左操纵杆震动提示(sticker shaker left)除了短暂一段时间,起飞后一直在警告,意味着系统认为有失速危险,但右操纵杆没有这个问题
8 K1 M5 ^) K. g% v4、手动配平(蓝线,这是飞行员的动作)除了一开始少数几次压低,后面都在拼命拉起
+ u* a9 _. j# h5、自动配平(红线,这是MCAS了)一开始就很活跃,但前段以拉起为主,到后来就是拼命压低了,最终“打败”了飞行员,造成惨剧
! m" G) C+ v. J# N R+ J2 X6、平尾(深蓝线)在后半段一直在飞行员和MCAS之间无所适从,上上下下
$ f( y8 R$ i6 }7、左右迎角从一开始就有大偏差,起飞后偏差实际上略微缩小,但还是很大,一直稳定,没有太异常的读数。这可能是维修问题,在地面就没有做到左右迎角传感器清零、对准, M. }: x) l+ R" ^8 @
8、左右空速、高度读数都略有差异,说明简单依赖双重冗余不靠谱
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+ @9 d. u) W0 c/ X, c( m2 C对比前一次飞行:
: @: h/ o- g* A# `5 X/ g: y/ A1、左右迎角读数在地面也有偏差,但小得多,起飞后明显增大
6 j. u# F4 @0 v# W% b$ M" [2、sticker shaker left一直在警示
4 i5 u+ \4 W% P- ^! R1 ^+ b3、副驾驶的自动驾驶仪短暂接通,后来取消,正驾驶的自动驾驶仪一直没有接通,所以大体是全程手动飞行. y" g- v' r( Z
4、手动配平和MCAS在起飞段也互相斗争了一段,但后来不斗了,与迎角降低直接关联
1 c( L! b+ R1 Q1 Q. j/ G5、迎角极限不知道是固定数值,还是按照空速计算出来的计算值 u! J1 b3 A1 N6 a+ `# g2 Q1 E
1 Q0 h( z& l! t) P: d2 v, G5 m
推测:
7 W0 s( X4 a1 R$ e- N, R前一次飞行中,左右迎角失配出现稍晚,手动与MCAS打架正打着,飞机已经接近巡航高度了,改平后左迎角读数正好低于阈值,MCAS不再作怪。万幸。
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& w. O, q* g5 V( y出事这一次飞行中,左迎角传感器的读数在地面就高,MCAS离地不久就开始作怪,没等到巡航高度改平,已经在拉锯战中“打败”飞行员,机毁人亡。% d$ A- p) W3 k0 H5 m
* z9 A/ M% ~* x评论:& V" c" X" P: \
左迎角传感器这样重要,波音为什么不在起飞前把左右迎角传感器偏差、归零作为permissive,不达标不准起飞呢?这是系统里很容易做到的。工业上大型设备的启动都有permissive(容许启动条件),不通过的话,再按启动按钮也没用。不知道这是否会成为波音补丁的一部分,还是依赖地勤和飞行员的check listing(检查清单)?
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